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低铁耗条件下提高转炉废钢比的冶炼工艺优化

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张国裕,王志强

(西宁特殊钢集团有限责任公司,青海 西宁 810005)

cience and technology

科学技术

低铁耗条件下提高转炉废钢比的冶炼工艺优化

2019年废钢产出量的持续增加推动了废钢价格的振荡下行,提高转炉废钢比具有节约炼钢成本、提高钢厂效益的作用,摘  要:

然而现有转炉设备在冶炼过程中普遍存在热量不足问题,成为工艺优化的主要因素。本文分析了低铁耗、高废钢比对炼钢工艺的影响,选取添加动力煤增热剂、炉后增加废钢用量、采用钒钛磁铁矿冶炼三项方案,探讨了低铁耗条件下优化冶炼工艺、提高转炉废钢比的实践策略,为转炉高废钢比冶炼的实现提供借鉴价值。

低铁耗;冶炼工艺;高废钢比关键词:

TF71󰀃󰀃A 11-5004(2019)12-0087-2中图分类号:文献标识码:文章编号:

废钢是转炉炼钢生产所用到金属料的主要成分,通过提高废

钢比可以有效降低铁水消耗、节约炼钢成本,但在提高废钢比的同时也意味着热量支出的增加,导致转炉内的热平衡被打破,对出钢条件造成一定影响。基于此,如何针对传统冶炼工艺进行优化,实现低铁耗、高废钢比的目标,成为本文所探讨的主要问题。

1 低铁耗、高废钢比对于炼钢工艺的影响分析

(1)模型建立。选取某钢厂不锈钢转炉建立转炉模型与热平衡模型,其物料平衡的计算公式为:

基于物料平衡结果进行由时段至时段范围内总焓量的计算,其计算公式为:

(2)低铁耗、高废钢比对炼钢工艺的影响。设该转炉公称容量为100t,原入炉钢铁料由95t~100t铁水、10t~15t废钢组成,其中废钢在总装入料中占比约为9.5%~13.5%。在铁耗降低的条件下,常规钢种装入量为100t,废钢为22t~30t,出钢温度不小于10℃,废钢比约为20%~27.3%;高强钢种装入量为110t,废钢为19t~27t,出钢温度不小于1660℃,废钢比约为17.3%~24.5%。在提高转炉废钢比的条件下,将废钢比控制在15%以内时可达到最优冶金指标,而当废钢比超出20%时冶金指标最差,在此过程中还需保障前期熔池温度、弥补热量不足问

题,以此保障出钢质量、提高生产效益[1]

2 低铁耗条件下通过优化冶炼工艺提高转炉废钢比的实践策略探讨

2.1 添加动力煤增热剂方案

(1)增热剂的选取。将增热剂加入转炉中可以起到增加热量、提高废钢比的作用,当前钢厂常用增热剂包含以下两类:其一是金属系增热剂,借助氧化热反应实现增温目标,然而氧化反应生成的SiO2、Al2O3等反应物将导致炉渣碱度下降,降低铁、锰的收得率,进而影响到炉渣的脱硫、脱磷效果,因此不推荐使用;其二是碳系增热剂,例如天然气、柴油、碳化物、焦炭、石墨等,借助CaO调节炉渣碱度,降低炉衬侵蚀速度,且不会造成渣量增加问题,因此推荐使用。但在使用碳系增热剂的过程中还

收稿日期:

2019-12作者简介:

张国裕,男,生于1969年,汉族,青海西宁人,本科,工程师,研究方向:高炉炼铁,球团,烧结生产经营管理。

需兼顾硫含量问题,综合多重因素推荐选取动力煤块作为增热

剂,用以维持转炉内的热平衡条件,实现提高转炉废钢比的目标。(2)加入量设计。从理论层面入手,每向熔池内加入1kg动力煤,其燃烧释放出的热量可熔化废钢量,其中动力煤的平均煤燃值为25700kJ/kg,利用系数取值为20.5%~23.5%,冷却效应取值为1390kJ/kg,将上述参数代入式中得出废钢量熔化值约为3.79kg~4.34kg,由此推断出每加入1t动力煤可增加3.79t~4.34t废钢。从实践层面入手,选取某公称容量为50t的转炉作为研究对象,在铁水成分、10t废钢等条件不变的情况下,加入1000kg动力煤可使转炉一倒温度均值由1600℃增至1690℃,熔池温度同比提高80℃~90℃,废钢消耗量增加77kg/t,废钢比由以往的15%~17%增至20%~24%,由此推断出当加入1t动力煤后可增加废钢量2.5t,利用系数为14%。

关于理论值与实际增量间出现偏差的原因,可归纳为以下两项因素:其一是加入时机的选取,应将动力煤的加入时机选定为开吹前5min~6min左右,保障热效率得以充分发挥;其二是加入过程中的损耗问题,在转炉冶炼过程中加入动力煤,有可能会引发炉渣漂浮、动力煤被炉渣包裹的情况,影响到热效率的发挥,并且在此过程中伴随气流冲出还会产生部分粉煤损失的情况,进而减少实际加入量。选取动力煤加入时机与整体冶炼周期进行比较,在向炉内加入800kg动力煤后,加入废钢、开吹,其冶炼周期较以往延长约3min;在炉内留渣,依次加入石灰、废钢和800kg动力煤,待渣冷却后加入铁水、开吹,冶炼周期增加6min;将渣倒出后加入800kg动力煤,冶炼周期增加5min。(3)造渣制度调整。将废钢加入量由120kg/t增至200kg/t,现场测温结果表明炉内温度呈现出大幅波动,在废钢未完全熔化时熔池温度为1510℃~1530℃,低于以往冶炼温度,且化渣速度同比减慢40s~60s,因此还需针对其造渣制度进行调整优化。结合有关动力煤加入时机的选取要点,针对先加入废钢和铁水、随后同时加入首批渣料和动力煤的工艺方法进行改进,调整氧位,伴随冶炼时间的推移将氧化铁皮、轻烧白云石、煤、石灰等加入量进行调整,以此寻求最优造渣操作方法,可以有效加快化渣速度,同时减少返干现象、解决喷溅问题,有效保障冶炼过程中的稳定性。(4)技术经济分析。通过选取动力煤作为增热剂可有效提高转炉热效率,每吨钢转炉加入16kg~20kg动力煤,可使吨钢废钢消耗量提高80kg,有效提高废钢比。以某年产150万吨炼钢厂为例,采用添加动力煤作为增热剂这一工艺方法,全年经济效益可达1200万元,累计废钢消耗量达12万吨,具有显著的经济与环保效益。2.2 炉后增加废钢用量方案(1)钢包预热废钢工艺。选取合格打包废钢加入钢包中,将预热装置温度提高到600℃~800℃,随后利用钢包车将其运输至指定出钢位,实行转炉出钢,并底吹氩气进行搅拌,最后再将

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化,在提钒环节注重控制反应温度,调节炉渣内的FeO含量与升温速度,选取适量生铁块作为冷却剂,以此提高转炉废钢比。(2)增加废钢消耗。要想确保钒收率满足冶炼要求,需在前期注重将FeO含量控制在45%以上,分多个批次向其中加入冷却剂,以此调节半钢的升温速率,使其V值降至0.05%以下。在冷却剂的选取上,在确保冷却强度符合要求的基础上,选取生铁块、废钢置换冷压块与冷却剂,可提高提钒生铁块15kg/t;同时提钒出钢温度每降低10℃,可增加废钢消耗约7kg/t~8kg/t,提钒生铁块用量约为35kg/t。(3)提高废钢比。在提高废钢比的工艺优化层面,其一是采用提温剂,推荐每炉选取400kg~450kg硅铁、500kg~2000kg增碳剂进行提温,可使废钢消耗同比增加16kg/t~23kg/t,进而使转炉废钢消耗达到65kg/t;其二是降低转炉出钢温度,将出钢口直径由增至后,可使出钢温度下降5℃,并将钢包热包温度控制在800℃以上,最终可使转炉废钢消耗增加4.3kg/t;其三是降低炉内热损耗,结合转炉实际情况增加留渣比例,当留渣比例由34%提高到57%时可使废钢消耗水平增加4kg/t,当转炉内渣量由50kg/t减少至45kg/t时可使废钢消耗量提高2kg/t。某钢厂采用硅铁提温与增碳剂进行温度补偿,配合少渣冶炼、留渣加料、降低出钢温度等方法,最终使废钢消耗量达到67.8kg/t钢,废钢比达7%~10%。

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其吊运至钢包炉处。采用该方法可以有效提高废钢预热速度,依

据出钢温度进行加入废钢量的调节,保障废钢与钢水混合后温度达到1540℃,以此完成预热废钢。(2)增设炉后废钢料仓。选取合格废钢碎料,将其加入底开式料罐内,运输至料仓,随后将其预热至600℃~800℃,振动给料器,中间称量料仓,最终调运至钢包处。采用该方法可以有效实现废钢的快速预热,但需注重针对废钢碎料质量进行严格控制,配合吹氩搅拌操作,在炉后废钢料仓中实现废钢预热。(3)出钢环节加入废钢。先将钢包车运输至转炉出钢处,待转炉出钢后观察出钢温度,控制废钢碎料的加入量,随后底吹氩气进行搅拌,再将其调运至钢包炉处。在此过程中,采用“一罐制”工艺向转炉内加入铁水,注重合理调节铁水与废钢中碳、硅、锰、磷、硫等成分的含量,配合100t铁水罐进行运输,其出铁温度可达到1490℃;在转炉冶炼环节,注重控制终点钢水的化学成分,设碳为0.05%~0.1%、锰为0.3%~0.4%、磷为0.3%、硫为0.03%,最终冶炼时长约为27min、出钢量为110t,出钢温度为1600℃,废钢比可达31.67%;在转炉出钢结束后,结合钢水温度向其中加入1t~3t废钢,待吊运后将其加热至1580℃、送连铸,可使最终废钢比达到32.9%,具有显著的应用价值。(4)效益分析。以某钢厂为例,该钢厂于2018年采用在出钢环节加入废钢的方法,较2017年节约190717t标准煤,吨钢能耗同比减少42.29kg标准煤。同时,NOx排放量由上年的0.85kg/t减少至0.36kg/t,SO2排放量由0.402kg/t转变为0.302kg/t,CO2排放量由1803kg/t减少至1287kg/t,有效减少环境污染,发挥了显著的环保效能。

2.3 采用钒钛磁铁矿冶炼方案(1)热平衡分析。采用钒钛磁铁矿进行冶炼,在炼钢前进行提钒处理,将铁水内的钒、钛元素取出后,实行半钢冶炼。其工艺流程为:高炉铁水——采用200t提钒炉提钒——运用200t脱硫站喷吹脱硫——运用200t炼钢炉炼钢——钢水精炼——连铸。选取自产、外购废钢作为炼钢转炉废钢,针对铁水质量进行优(上接86页)

3 结论

在低铁耗条件下提高转炉废钢比可以有效增加钢产量、降低吨钢能耗,既有助于提高钢厂生产效益,同时还能够大幅减少环境污染。对此钢厂还需结合自身转炉设备配置情况与生产工艺技术水平,综合运用添加增热剂、炉后增加废钢用量、选取钒钛磁铁矿冶炼等工艺手段,进一步促进钢厂综合效益的显著提升。

参考文献

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报,2017,27,(2):25-28.

表7  HRB500cE钢筋时效性能

公称直径/mm

123456对比例

ReL/MPa时效前540550570560550540570

时效后530540555545540535545

695715735740725705735Rm/MPa时效前

时效后695710735740720700695

时效前1.291.301.291.301.321.311.25

A/%

时效后1.311.311.321.361.331.311.28

R0m/R0eL时效前1.081.101.141.121.101.081.09

时效后1.061.081.111.091.081.071.09

2124262723..519.620

R0eL/ReL时效前

时效后25282930282425

时效时间/h

360360360360360360360

3 结论

(1)通过低成本成分设计、优化炼钢、连铸和控轧控冷工艺,开发了混凝土用高耐候、低成本耐海水腐蚀钢筋HRB500cE,分析结果表明,所有试样力学性能、时效性能和平均相对腐蚀率均满足国标要求。

(2)在相同的试验情况下,凝土用高耐候、低成本耐海水腐蚀钢筋HRB500cE各性能均明显优于普通HRB500cE钢筋。

参考文献

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