简易清梳联技术改造实践与探讨
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2011年第3期 山东纺织科技 ・39・ 简易清梳联技术改造实践与探讨 沈健宏,赵志华 (江苏大生集团有限公司。江苏南通226007) 摘 要:文章探讨改造原有的清梳设备,形成一条简易清梳联生产线。改造后,产品质量稳定,产量 提高,节能减排效果良好。 关键词:清梳设备;技术改造;自动供棉;清梳联;节能 中图分类号:TS103.22 文献标识码:B 文章编号:1009—3028(2011)03—0039—03 随着劳动密集型企业用工的紧张,工资上涨 时出现火警等后果,而我们将其改为负压表起作 等因素,对企业进行技术改造,从而达到减少用 用后只停道夫并停止给棉,这样锡林正常运转而 工,降低用电量的趋势已势在必行。当今,随着清 后面的清洁辊也照样运转,虽说负压开关起作用, 梳联技术的大面积推广和应用,江苏大生集团利 但滤尘只要没停,它仍有负压,盖板花同样能被吸 用原有的清梳设备,取消成卷设备,加装输棉风机 走,管道及清洁辊也就不会绕花,发生火警的概率 和自动供棉机,运用管道联接和电气控制,实现连 也大大降低。 续式喂棉及整线自动化运行,形成了一条简易清 (3)由于将FA224从成卷改成清梳联,清梳 梳联生产线,取得了高产、高效、高质量的良好效 联要求连续供棉,并且越平稳,生条质量就越高, 果。下面将有关技术改造的情况介绍如下: 条重也就越稳定。我们改进了FA106棉箱的棉 量控制,即控制FA106进棉使得棉仓储量始终处 1 清梳联技术改造思路 于平稳满仓的状态,这样控制给棉罗拉的转速才 能达到控制出棉量,使得输棉管道内的棉量在可 在对传统清梳设备改造为简易清梳联的过程 控的状态,即管道内棉量稳定,压力稳定。 中,遵循“既减少用工、节省能耗,又提高产、质量” (4)采用了T形分配器,把16台梳棉机分成 的原则,同时优化FA224梳棉机原先的设计。具 了两排,从中间供棉。由于厂家的T形分配器采 体思路如下: 用了两片活门来控制,效果不太理想,容易在风门 (1)原先更换变频或显示面板要与原生产厂 处挂花,而且粘胶纤维容易粘连,后来,我们通过 家协商沟通,必须由其派人才可更换,现在不需通 在管道内安装一个控制圆弧来控制棉量,它既平 过厂家,随时随地可以更换。 稳可靠,又不容易挂花。这样管道内的棉量得以 (2)把原来厂家所设计的不合理程序进行了 平稳、定量、两条线一致。 优化。其一,把原来梳棉定长达到后不落桶即停 车,改为现在达到定长后虽不落桶,但转为慢车, 2技术改造实施 等挡车落桶后清零即可开快车。这样降低了对挡 车工的素质要求,同时减少了断头和回花,还节 2.1 改造方案 约了生头时间,提高了效率;其二,当吸尘负压表 原清梳设备为FA002A圆盘抓棉机、A035B 起作用时,整部梳棉机全部关车,相当于急停起作 混开棉机、FA022—6多仓混棉机、FA106B开棉 用,而锡林有惯性转动,盖板花照出而出现缠绕盖 机、FA046A振动棉箱、FA141A成卷机、FA224 板清洁辊,以致重新开车导致清洁辊损坏,严重 梳棉机等。现根据本企业纺纱原料及生产品种特 性,去除FA046A振动棉箱、FA141A成卷机,安 收稿日期:2ol1-03 04 装了输棉风机、输棉管道和CF一940自动供棉箱, 作者简介:沈健宏(1967…),男,江苏南通人,高级工程师。 从而形成了一组简易清梳联生产线。 ・40・ 山东纺织科技 2011年第3期 2.2改造前后的工艺流程对比 改造前工艺流程:圆盘抓棉机(FA002A)一 年就可以收回投资。 混开棉机(A035B)一开棉机(FA1O6B)一振动棉 箱(FAO46A)一成卷机(FA141A)一(棉卷喂入) 梳棉机(FA224) 3技术改造效果 根据FA224梳棉设备的结构与生产实际需 要,由盐城金大公司与江苏大生集团双方技术人 员的共同努力,协同作战,通过边试边改边完善, 反复探讨,终于完成了1配16台的简易清梳 改造后工艺流程:圆盘抓棉机(FAOo2A)一 混开棉机(A035B)一多仓混棉机(FA022-6)一开 棉机(FA106B)一输棉风机一自动供棉箱(CF- 940)一梳棉机(FA224) 2.3改造后优势分析 2.3.1构造优势 借助于输棉风机、输棉管道、自动供棉箱,把 原来清梳两个工序有机连接,组成一个连续化、自 动化、信息化的生产线。 2.3.2工艺优势 取消了成卷,元需储卷,减少了设备占用面 积,取消了落卷、储卷、运卷、梳棉换卷、搭接头等 人为操作,避免了由于在清棉机成卷时的紧压和 在梳棉机上退卷时对棉层的粘连,以及换卷搭接 时造成的不匀,避免了棉卷重复处理所带来的纤 维损伤与杂质,有利于提高清梳半制品的质 量。再加上清梳联依靠电子控制技术,采用混合 环控制的自调匀整系统,从而大大提高了输出棉 条的均匀度。 2.3.3节能优势 由于去除了振动棉箱和成卷机,减少装机容 量36.5 kW,同时减少维修费用和停产时间,起到 节约用电效果,耗电量降低明显;节省用棉,减少 回卷提高制成率3 左右。取消了清棉挡车工、 运卷工,节省了劳动力,用工可以减少7O ;由于 清梳联从清花到梳棉均以管道密封连接,使粉尘 细杂无法向机外散发,减少了车间粉尘含量,车间 粉尘含量比传统棉卷工艺降低62.5 ,车间含尘 量可以达到1.1 mg/rn 。 2.3.4经济优势 新置清梳联约需投资400万元,而简易清梳 联改造仅需投资1l2万元左右(1套清棉配l6台 带自调匀整装置的梳棉机),可大幅度节约投资。 新置清梳联从采购到安装调试投产,至少需要3 个月以上时间,需要工时442工,而改造仅需20 天,只需要工时32工,时间上至少可以缩短70 天,用工上至少可以节约41O工,节约人工费63, 960元。根据初步测算,实施简易清梳联改造,一 联改造工作。经过较长时间的生产运转表明,该 套清梳联设备达到了纺纱质量稳定、产量提高、用 工减少、消耗减少的良好效果。因投资少,见效 快,特别适宜棉纺织厂老厂改造项目,符合推进行 业节能减排和淘汰落后工作要求。具体情况介绍 如下: 3.1成纱质量提高 由于改造流程中使用了先进的连续喂棉装置 和自调匀整装置,从而有效地保证了生条的重量 不匀率。同时取消了落卷、运卷、换卷搭结头等人 为操作,避免了人为因素造成的质量波动,成纱 CV 也有所降低。由于梳棉机车速加快,生条棉 网棉结略有增多,但成纱棉结没有明显变化。表 1为改造前后梳棉理论台时产量、生条质量及成 纱质量对比情况。 表1 改造前后梳棉产质量情况对比表 3.2产量提高 简易清梳联使清花给棉在不间断的情形下开 棉更充分,促进整体运转率大幅度提高,梳棉机输 出速度由原来的65 m/rain,提高到90 m/rain,从 而使其产量提高了3O%,跟原有设备相比较,每 2011年第3期 台套设备全年可节约电费约26万元。 3.3减少用工 山东纺织科技 3.5减少维修费用 .41. 清梳联改造后,去除了清花系统中最易发生 改造前,每班清花、梳棉用工2.5人,三班共 7.5人;改造后,每班仅需0.73人,三班只需2.2 人,减少用工7O%。这样,每年可节约用工费用 约16万元左右。 3.4 节能 故障、最难调整、坏件最多的成卷机,这样相应的 减少维修工作量、维修费用和停产时间。减少维 修费用(人力及设备机、物、料消耗)达7万元。 4 结语 利用原有的清梳设备,取消成卷设备,加装输 3.4.1 装机容量减少,由于改造后清花部分取消 了振动棉箱、成卷机及滤尘机,减少了36.5 kW 的装机容量;但增加了16台自动供棉箱,装机功 率增加18.32 kW,整体减少装机功率18.18 kW, 棉风机、输棉管道和自动供棉机,改造成简易清梳 联生产线是切实可行的。它简化了传统开清棉梳 棉工艺路线,减少了设备占用面积,运用管道联接 和电气控制,实现了连续式喂棉及整线自动化运 所以每年可以节约电费支出约12.5万元。 3.4.2制成率提高,清梳联由于避免了退卷时棉 层的粘连,以及换卷搭接时造成的头尾废棉层,减 行。由于改造后使用了先进的连续喂棉装置和自 调匀整装置,从而真正有效地保证了生条质量,梳 少回卷率3%,制成率提高了3%;由于改造后清 梳联清花部分的故障率大幅下降,使运转效率得 到了提高。从而可节约综合费用约5万元。 棉单产提高了30 ,装机容量减少35 ,清梳用 工减少70 ,效果明显。 Discussion on the Practice of Simple Blowing-carding Technical Transf0rmation Shen J ianhong,Zhao Zhihua (Jiangsu Dasheng Group Co.,Ltd.,Nantong 226007,China) Abstract:Practice of transforming original blowing—carding equipment to form a set of simple blo— wing—carding unit was discussed.After transformation,the product quality was stable,the coutput was enhanced,the effects of energy saving and reducing emissions were remarkable, Key words:Blowing—carding equipment;technical transformation;automatic feeding cotton;energy saving